系統(tǒng)攻關促進產(chǎn)品產(chǎn)量品質(zhì)雙提升
“今天生產(chǎn)的175卷無取向電工鋼HBW800,合格率達到98.9%。這已經(jīng)是我們連續(xù)第五次生產(chǎn)表面合格率超過98%,表面異物問題得到了有效解決,要把相關措施固化到后續(xù)生產(chǎn)中!8月6日17時,邯寶熱軋廠質(zhì)檢操作室里,技術中心電工鋼研發(fā)團隊組長張志強記錄完本次生產(chǎn)電工鋼的表檢數(shù)據(jù)后,向邯寶熱軋廠技術員李愛民叮囑道。
今年以來,公司瞄準電工鋼市場需求增長契機,迅速組建電工鋼研發(fā)團隊,通過與客戶深入對接、結合邯寶產(chǎn)線實際創(chuàng)新設計工藝方案,全工序精細化組織生產(chǎn),在短短兩個月時間內(nèi)完成了無取向電工鋼HBW600—HBW1300的開發(fā)試制和批量生產(chǎn)。
由于電工鋼的成分體系特殊,高溫物理特性也與其它產(chǎn)品存在顯著差異,熱軋軋制時表面異物壓入問題一直是電工鋼生產(chǎn)業(yè)內(nèi)共性的難題。“它對于后工序冷軋有嚴重影響,容易出現(xiàn)表面孔洞、軋破等缺陷,增加了斷帶風險,不僅增加生產(chǎn)成本,而且影響產(chǎn)品交付速度,這讓我們頭疼不已。”張志強說。
為了徹底解決表面異物壓入問題,技術中心電工鋼研發(fā)團隊開展了專題攻關。張志強帶領團成員李斌、柳風林等每天扎根產(chǎn)線,在平整工序一卷一卷跟蹤記錄了每個缺陷的形貌、尺寸和分布位置,然后取樣進行微觀組織觀察,對可能導致缺陷產(chǎn)生的現(xiàn)場設備進行一一細致排查,最終找出了缺陷產(chǎn)生的原因所在。
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